反击式破碎机机壳内装有两个平行排列的转子,两个转子不在同一水平面上。第一级重型转子的位置会稍高于第二级轻型转子,第一级用于粗碎,第二级转速相对比较高,是用于完成成品;第一级转子上装有8块板锤,分布呈四排,第二级装有12块,分布成六排。两个转子分别由两台电机驱动,传动装置装有液力联轴器。第一级和第二级反击板的一端用活铰装于机壳两侧板上,另一端分别用调节弹簧挂在机壳后侧板上,分腔反击板悬挂在两个转子之间,将机体分为两个破损腔。在分腔反击板与第二反击板下部会装有不同篦缝大小的篦条衬板,使达到要求粒度的颗粒时卸出。在第二级转子的卸料端设有均整篦板和固定反击板,以消除个别大块物料排出,从而确保成品粒度的匀整型。反击式破碎机的主要工作部件使带有板锤的高速旋转的转子,转子的转向使板锤自上而下的迎击进料口投入的物料,物料受到冲击,并被告知抛向机壳内的反击板,受到第二次的冲击,在从反击板反弹出来的时候,会受到板锤的再次打击,在往返打击过程中物料块之间还会相互碰撞,在经过上述过程的反复进行,最终方可生产出成品。转子失效的分析及预防措施:宏观分析:(1)外表观察 在一转子体上距轴孔表面20mm~30mm处有一宽3mm,长35mm的铸造缺陷,内有氧化物,可能是导致一转子体断裂的原因;第三反击体调整弹簧架损坏,均整板部位损坏,个别的主轴承座有轻微损坏,可能是源于转子体安装板锤处的风焊。(2)硬度检测 对残骸取样进行硬度测试,发现其硬度低于HRC10,可见此硬度值远低于规定的使用硬度,不符合轴类零件的使用要求。组织检验分析:我们通过对转子体上取样直接观察的金相组织的照片,显示组织粗大,具有大块自由铁素体存在,并有较多的魏氏组织铁素体存在。根据组织状态初步判断,转子体未经热处理,属于铸造状态。自由铁素体的尺寸与断口中的理解刻面的大小相同。另外从能谱的半定量我们可以分析发现:(1)断裂体中存在O,Si,Ca等非金属元素(2)可能形成SiO2等非金属杂物,降低铸件的加工质量(3)从缩松的成分表看到氧的含量很高,产生其原因可能是缩松与外界相通,加速其氧化过程,结果导致零件失效(4)气孔基体周围的可见两种不同的小晶胞突出于基体表面,能谱分析表明它与基体成分基本一致,小晶胞可能是没有长大的树枝晶的晶胞,形成其原因是由于其刚刚形成并要长大的过程中,无充分液体补充。我们通过分析得出转子失效的原因,从而可以采取相应的预防措施:(1)转子体表面粗糙,在安装板处有缝焊切割现象以及转子体的陈旧裂纹导致转子断裂(2)转子铸造后没有热处理就使用(3)夹杂、缩松、气孔等铸造缺陷导致转子失效。反击式破碎机:http://www.chuipo.com/fjspsj.htm |